超超临界直流锅炉壁温控制分析
超超临界直流锅炉壁温控制分析
【摘要】锅炉壁温控制是电厂安全经济运行的重要环节,电厂对锅炉超温非常重视,严格要求在任何时候都要避免壁温超温情况发生,我们运行人员都在想尽办法尽量完成考核任务。但限于锅炉设计、设备缺陷、维护管理、运行调整等多方面因素的影响,还要兼顾调控机组经济运行,使得壁温控制难度很大,运行中必须兼顾各种问题,必要时需要牺牲一定的经济性来实现锅炉壁温安全。
【关键词】超超临界锅炉;壁温控制
0.前言
超超临界直流锅炉由于蒸汽参数高、水冷壁、三级过热器、四级过热器管材选用设计冗余并不大,主蒸汽温度设计605℃,而三过、四过耐受极限为658℃,报警至为628—638℃,由于烟气偏斜、受热面沾污等等情况,运行中部分管屏壁温时常是在报警值边缘,对运行人员安全经济运行调整带来了很大的操作难度,必须要严格精密调整,来兼顾各方以实现最优。
1.现状调整
某厂锅炉常发生水冷壁、三过、四过壁温超温,尽管经过加氧运行和经锅炉厂家指导通过AA风调整后,超温情况有所缓解,但超温情况仍会不时的发生。当发生超温时往往不止一根管,且上升速率非常快难以避免。某日#2炉运行中四过几乎所有管屏的1号管均出现温度偏高情况,较其他管高10~20℃,其中管屏No14、15、16、17、46、47、49、50管屏1号管均超过630℃,最高达635℃。为缓解1号管超温情况,我们通过AA风调偏、降低主汽温、投入吹灰器等多项操作,最终使大部分管屏1号管壁温得以下降,但No46、47、50管屏1号管仍偏高。
根据情况我们进行了相关调整试验,第一步骤为通过配风调整和降低主汽温后,超温情况得到缓解,但仍表现为1号管壁温较其他管偏高10℃以上,且汽温控制较低,不满足经济性要求。由于#2炉长期低负荷运行,风量偏小且吹灰周期较长,1号管超温,也明显看出,锅炉水平烟道区域受热面积灰严重,受热分布偏离设计指标。为此第二步骤我们投入水平烟道下层过热器区域吹灰器,吹完IK1、2、5、6后大部分1号管壁温出现先降后涨的趋势。水平烟道底部积灰仍未清理干净。第三步骤投入水平烟道下层靠后的IK15、16号吹灰器,大部分1号管壁温出现明显的下降,且与其他管壁温偏差大幅减小。执行完以上操作后,炉膛出口烟温明显下降20℃,同时出现左右两侧烟温偏差较大了10℃,这也印证了四过右侧46、47、50屏1号管壁温仍偏高问题。经调整后,四过壁温仅右侧少数管存在偏高情况,但为保证其不超温,主汽温就维持在600℃以下运行,且此时水冷壁前墙No43附近温度也偏高,最高温接近500℃,较大部分壁温偏高100℃以上,因此没有再加大AA风摆角和上层开度的调整力度。
主汽温降低10℃,机组煤耗将增加1~2g/kwh。在安全运行的前提下,我们想经济真是举步维艰,这应不是我们所想看到的。
2.原因分析
究其原因,主要有以下几点:
(1)该锅炉采用墙式切圆燃烧方式,炉内热负荷分布不均衡,烟气残余扭转较严重,因此超温主要在部分管屏。如两台炉水冷壁左右墙、前墙No31~No95管,四过管屏No45~51,常较其他管明显偏高,就是因为烟气热量分布不均所致。受到炉内配风方式、管内工质流量分布难以实时调整的缘故,运行调整很难彻底解决这个问题。
(2)受电网调峰影响,机组时常需要快速大幅度变负荷。当变负荷时,锅炉需要较大幅度的煤量过调,利用锅炉的蓄热来达到快速响应负荷的目的,这样的控制策略必然导致加减负荷时壁温难以稳定。机组滑压运行曲线修改后,变负荷时汽压变化更大,煤量过调幅度更大,导致这一现象应该更加严重。
(3)炉内积灰、结渣等因素,导致部分受热面过负荷导致超温。直流炉没有热负荷正效应,当热负荷高于设计值时,可能导致管内工质水动力恶化,加剧超温情况,由此会发生温度偏高的管屏温度会越来越高。
(4)蒸汽吹灰投运,造成部分管屏换热效率突然大幅增加,导致超温。若未正确选择吹灰器位置,使得部分管屏过吹,加上锅炉热负荷分配不均的因素影响,会导致部分管屏温度不降反升。
(5)燃烧调整过于偏下,导致水冷壁区域热负荷过大。我厂锅炉原设计为上层磨运行,但受限于磨煤机检修、负荷低、调温需要等因素影响,有时不得不用下层磨、隔层磨等非正常模式运行,这样就导致水冷壁部分管屏容易超温。
(6)过热器减温水量过大,导致水冷壁区域水量减少,部分管屏超温情况加剧。受限于设计及节流孔结垢等因素影响,水冷壁部分管屏温度常发生偏高情况,造成过热器喷水量对水冷壁水动力分布的影响很大,有时即使略有喷水,水冷壁管都会有明显的升温,加大汽温控制的难度。
(7)配风调整影响炉内热负荷分布,有时会发生难以两全的情况。由于四过右侧管屏容易超温,采用调整AA摆角,集中加大AA风上层风量的方式来调整炉内烟气分布,的确能够降低该位置壁温。但此种做法也可能导致水冷壁热量加大、燃烧配风不合理燃烧不充分会推后等情况发生。经试验,AA风上层开大较平均开度情况,水冷壁温偏高点普遍上涨5~10℃,若再加大这种调节,则情况会更严重。受限于各方面因素影响,配风调整也难以非常便捷的控制锅炉壁温。
(8)机组在变负荷时,为了更快的响应负荷变化,协调控制系统常采用汽机快速响应而锅炉利用蓄热来跟踪调整,由于直流锅炉蓄热小且存在热偏差,因
此在变负荷时常出现部分受热面管屏迅速超温,难以调整。
(9)汽温控制在安全与经济上必须做出艰难抉择。当机组稳定运行时,为了尽量提高经济性,汽温控制都尽量与设计值靠近。当变负荷时,锅炉壁温局部发生超温,降低汽温往往是最快捷的办法之一,但这又违背了经济调整的宗旨,使得壁温控制难上加难。
3.处理建议
鉴于以上分析,壁温控制及考核,真是给了我们一个艰难的难题。当然我们运行人员不怕应对这些困难,必会想尽一切办法来克服困难完成任务。为最大程度有效的解决此问题,有以下建议:
(1)根据壁温现状,运行人员尽可能的对症下药。当超温区域仅为四过右侧部分管屏时,可通过AA风尽量调偏;当水冷壁超温时则通过减少喷水、抬高拉长火焰等方式来应对;当四过大部分1号管壁温偏高,极有可能是水平烟道区域积灰严重所致,应及时进行锅炉蒸汽吹灰;当实在是多区域壁温超温,难以兼顾时,应考虑适当降低汽温运行。
(2)在尽量控制壁温的同时,还要严格监控管理水质,确保受热面不发生结垢、腐蚀、氧化皮脱落等情况。另外低负荷时一定要保证分离器入口过热度不能过低,否则分离器带水可能使二过减温水旁路过水,导致汽温、壁温发生大幅波动,结垢腐蚀、、管材寿命等大受影响。
(3)除了控制四过出口温度外,还要确保三过出口不高于560℃,二过出口不高于490℃,以保证二、三级过热器不发生超温过热情况。
(4)继续改造节流孔圈,从设计上优化锅炉水动力分配,以期从根本上解决壁温超温问题。
(5)优化协调控制逻辑,尽量避免在加减负荷时造成水冷壁、过热器壁温超温情况,必要时放慢变负荷速率。
(6)控制壁温确实是一个让人纠结、难以两全的工作,希望在合适的情况下能邀请专家对我厂锅炉配风、燃烧及逻辑控制再进行深层优化,根据实际情况对症下药,以期彻底解决安全与经济的矛盾。另外还希望可以向专家学习更好的操作手段,让我们操作更得心应手。[科]
【参考文献】
[1]600MW超超临界机组锅炉运行说明书.哈尔滨锅炉厂.
[2]华东六省一市电机工程学会编.锅炉设备及其系统[M].北京:中国电力出版社,2000.
[3]刘志敏.电站锅炉原理.中国电力出版社.
[4]朱全利.锅炉设备及系统.中国电力出版社.
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